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一、造成(cheng)數控車床加(jia)工精度異常(cháng)故障的原因(yin)
造成數控車(chē)床加工精度(du)異常故障的(de)原因隐蔽性(xing)強,診斷難度(dù)比較大,歸納(nà)出五個主要(yao)原因:機床進(jìn)給單位被改(gai)動或變化;機(ji)床各個軸的(de)零點偏置異(yi)常;軸向的反(fǎn)向間隙異常(chang);電機運行狀(zhuàng)态異常,即電(diàn)氣及控制部(bù)分異常;機械(xiè)故障,如絲杠(gang),軸承,軸聯器(qi)等部件。另外(wai)數控車床加(jiā)工程序的編(biān)制,刀具的選(xuǎn)擇及人爲因(yīn)素,也可能導(dǎo)緻數控車床(chuang)加工精度異(yi)常。
二、數控機(ji)床故障診斷(duàn)原則
1.先外部(bu)後内部數控(kong)機床是集機(ji)械,液壓,電氣(qì)爲一體的機(ji)床,故其故障(zhang)的發生也會(hui)由這三者綜(zōng)合反映出來(lái)。維修人員應(yīng)先由外向内(nèi)逐一進行排(pái)查,盡量避免(mian)随意地啓封(fēng),拆卸,否則會(huì)擴大故障,使(shi)機床喪失精(jing)度,降低性能(néng)。
2.先機械後電(diàn)氣一般來說(shuo),機械故障較(jiao)易發覺,而數(shu)控系統故障(zhang)的診斷則難(nán)度較大些。在(zài)故障檢修之(zhī)前,首先注意(yì)排除機械性(xìng)的故障,往往(wǎng)可達到事半(bàn)功倍的效果(guo)。
3.先靜後動先(xian)在機床斷電(diàn)的靜止狀态(tai)下,通過了解(jie),觀察,測試,分(fèn)析,确認爲非(fēi)破壞性故障(zhàng)後,方可給機(ji)床通電;在運(yùn)行工況下,進(jìn)行動态的觀(guān)察,檢驗和測(cè)試,查找故障(zhang)。金屬數控車(chē)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhi)得關注。
而對(dui)破壞性故障(zhang),必須先排除(chú)危險後,方可(kě)通電。
4.先簡單(dan)後複雜當出(chu)現多種故障(zhàng)互相交織掩(yǎn)蓋,一時無從(cong)下手時,應先(xiān)解決容易的(de)問題,後解決(jué)難度較大的(de)問題。往往簡(jiǎn)單問題解決(jué)後,難度大的(de)問題也可能(néng)變得容易。
三(sān)、數控機床故(gù)障診斷方法(fǎ)
1.直觀法:(望聞(wén)問切)問-機床(chuáng)的故障現象(xiang),數控車床加(jiā)工狀況等;看(kan)-CRT報警信息,報(bao)警指示燈,電(dian)容器等元件(jian)變形煙熏燒(shao)焦,保護器脫(tuō)扣等;聽-異常(cháng)聲響;聞-電氣(qì)元件焦糊味(wei)及其它異味(wei);摸-發熱,振動(dong),接觸不良等(deng)。金屬數控車(che)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhi)得關注。
2.參數(shù)檢查法:參數(shù)通常是存放(fang)在RAM中,有時電(dian)池電壓不足(zú),系統長期不(bu)通電或外部(bù)幹擾都會使(shǐ)參數丢失或(huò)混亂,應根據(ju)故障特征,檢(jian)查和校對有(yǒu)關參數。
3.隔離(lí)法:一些故障(zhang),難以區分是(shì)數控部分,還(hái)是伺服系統(tong)或機械部分(fèn)造成的,常采(cǎi)用隔離法。
4.同(tóng)類對調法用(yong)同功能的備(bei)用闆替換被(bei)懷疑有故障(zhang)的模闆,或将(jiāng)功能相同的(de)模闆或單元(yuan)相互交換。
5.功(gōng)能程序測試(shì)法将G,M,S,T,功能的(de)全部指令編(bian)寫一些小程(chéng)序,在診斷故(gù)障時運行這(zhe)些程序,即可(kě)判斷功能的(de)缺失。
四、數控(kong)車床加工精(jīng)度異常故障(zhang)診斷和處理(lǐ)實例
1.機械故(gu)障導緻數控(kòng)車床加工精(jing)度異常故障(zhang)現象:一台SV-1000立(lì)式數控車床(chuang)加工中心,采(cai)用Frank系統。在數(shù)控車床加工(gōng)連杆模具過(guo)程中,忽然發(fa)現Z軸進給異(yì)常,造成至少(shǎo)1mm的切削誤差(chà)量(Z方向過切(qiē))。
故障診斷:調(diào)查中了解到(dào),故障是忽然(ran)發生的。機床(chuang)在點動,在手(shǒu)動輸入數據(jù)方式操作下(xia)各個軸運行(háng)正常,且回參(can)考點正常,無(wú)任何報警提(tí)示,電氣控制(zhi)部分硬故障(zhang)的可能性排(pái)除。應主要對(duì)以下幾個方(fang)面逐一進行(háng)檢查。金屬數(shù)控車床加工(gōng)微信,内容不(bú)錯,值得關注(zhù)。
檢查機床精(jing)度異常時正(zheng)在運行的數(shu)控車床加工(gong)程序段,特别(bie)是刀具長度(dù)補償,數控車(che)床加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對和(hé)計算。
在點動(dòng)方式下,反複(fú)運動Z軸,經過(guò)視,觸,聽,對其(qí)運動狀态診(zhěn)斷,發現Z向運(yun)動噪音異常(cháng),特别是快速(su)點動,噪音更(gèng)加明顯。由此(ci)判斷,機械方(fāng)面可能存在(zài)隐患。
檢查機(jī)床Z軸精度。用(yong)手搖脈沖發(fa)生器移動Z軸(zhóu),(将其倍率定(dìng)爲1×100的擋位,即(ji)每變化一步(bu),電機進給0.1mm),配(pei)合百分表觀(guān)察Z軸的運動(dong)情況。在單向(xiàng)運動保持正(zheng)常後作爲起(qǐ)始點的正向(xiang)運動,脈沖器(qì)每變化一步(bù),機床Z軸運動(dòng)的實際距離(lí)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運(yun)行良好,定位(wei)精度也良好(hao)。而返回機床(chuáng)實際運動位(wei)移的變化上(shàng),可以分爲四(sì)個階段:(1)機床(chuang)運動距離d1>d=0.1mm(斜(xié)率大于1);(2)表現(xian)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小(xiao)于1);(3)機床機構(gòu)實際沒移動(dong),表現出标準(zhǔn)的反向間隙(xì);(4)機床運動距(ju)離與脈沖器(qi)經定數值相(xiàng)等(斜率等于(yu)1),恢複到機床(chuang)的正常運動(dong)。無論怎樣對(duì)反向間隙進(jin)行補償,其表(biǎo)現出的特征(zheng)是:除了(3)階段(duàn)補償外,其他(ta)各段變化依(yi)然存在,特别(bié)是(1)階段嚴重(zhòng)影響到機床(chuáng)的數控車床(chuáng)加工精度。補(bu)償中發現,間(jiān)隙補償越大(dà),(1)階段移動的(de)距離也越大(dà)。金屬數控車(che)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhí)得關注。
分析(xi)上述檢查認(ren)爲存在幾點(dian)可能原因:一(yi)是電機有異(yi)常,二是機械(xiè)方面有故障(zhàng),三是絲杠存(cun)在間隙。爲了(le)進一步診斷(duan)故障,将電機(jī)和絲杠完全(quan)脫開,分别對(dui)電機和機械(xie)部分進行檢(jiǎn)查。檢查結果(guǒ)是電機運行(háng)正常;在對機(ji)械部分診斷(duan)中發現,用手(shǒu)盤動絲杠時(shi),返回運動初(chū)始有很大的(de)空缺感。而正(zheng)常情況下,應(yīng)該能感覺到(dào)軸承有序而(ér)平滑的移動(dòng)。
故障處理:經(jing)過拆卸檢查(cha)發現該軸承(cheng)确實受損,且(qie)有滾珠脫落(luo)。更換後機床(chuáng)恢複正常。
2.控制邏輯不(bu)妥導緻數控(kòng)車床加工精(jing)度異常
故障(zhàng)現象:一台上(shang)海機床廠家(jiā)生産的數控(kòng)車床加工中(zhōng)心,系統是Frank.數(shu)控車床加工(gong)過程中,發現(xian)該機床X軸精(jing)度異常,精度(du)誤差小爲0.008mm,大(dà)爲1.2mm.故障診斷(duan):檢查中,機床(chuang)已經按照要(yào)求設置了G54工(gong)件坐标系。在(zai)手動輸入數(shù)據方式操作(zuo)下,以G54坐标系(xi)運行一段程(cheng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuang)運行結束後(hou)顯示器上顯(xiǎn)示的機械坐(zuo)标值爲(X軸)“-1025.243”,記(ji)錄下該數值(zhi)。然後在手動(dong)方式下,将機(jī)床點動到其(qi)他任意位置(zhi),再次在手動(dong)輸入數據方(fang)式操作下運(yun)行剛才的程(cheng)序段,待機床(chuáng)停止後,發現(xian)此時機床坐(zuò)标數值顯示(shì)爲“-1024.891”,同上一次(ci)執行後的數(shù)值比較相差(chà)了0.352mm.按照同樣(yàng)的方法,将X軸(zhóu)點動移動到(dào)不同的位置(zhi),反複執行該(gāi)程序段,而顯(xiǎn)示器上顯示(shì)的數值都有(yǒu)所不同(不穩(wěn)定)。金屬數控(kong)車床加工微(wēi)信,内容不錯(cuo),值得關注。用(yòng)百分表對X軸(zhou)進行仔細檢(jiǎn)查,發現機械(xiè)位置實際誤(wu)差同數字顯(xian)示出來的誤(wù)差基本一緻(zhì),從而認爲故(gu)障原因爲X軸(zhóu)重複定位誤(wu)差過大。對X軸(zhou)的反向間隙(xi)及定位精度(dù)進行檢查,重(zhòng)新補償其誤(wù)差值,結果起(qǐ)不到任何作(zuò)用。因此懷疑(yí)光栅尺及系(xì)統參數等有(yǒu)問題。但爲什(shí)麽産生如此(cǐ)大的誤差,卻(què)又未出現相(xiàng)應的報警信(xìn)息進一步檢(jian)查發現,此軸(zhou)爲垂直方向(xiàng)的軸,當X軸松(song)開時主軸箱(xiang)向下掉,造成(cheng)了誤差。
故障(zhàng)處理:對機床(chuáng)的PLC邏輯控制(zhì)程序做了修(xiu)改,即在X軸松(song)開時,先把X軸(zhóu)使能加載,再(zài)把X軸松開;而(er)在X軸夾緊時(shí),先把X軸夾緊(jin)後,再把使能(neng)去掉。調整後(hou)機床故障得(dé)以解決。
3.機床(chuang)位置問題導(dǎo)緻數控車床(chuang)加工精度異(yi)常
故障現象(xiang):一台杭州産(chǎn)的立式數控(kòng)銑床,配備北(běi)京KND-10M系統。在點(dian)動或數控車(che)床加工過程(chéng)中,發現Z軸異(yì)常。
故障診斷(duan):檢查發現,Z軸(zhóu)上下移動不(bu)均勻且有噪(zao)聲,且存在一(yi)定間隙。電機(ji)啓動時,在點(dian)動方式下Z軸(zhou)向上運動存(cun)在不穩定的(de)噪聲及受力(lì)不均勻,且感(gan)覺電機抖動(dòng)比較厲害;而(ér)向下運動時(shí),就沒有抖動(dòng)得這麽明顯(xiǎn);停止時不抖(dou)動,在數控車(chē)床加工過程(cheng)中表現得比(bǐ)較明顯。分析(xi)認爲,故障原(yuán)因有三點:一(yi)是絲杠反向(xiang)間隙很大;二(er)是Z軸電機工(gōng)作異常;三是(shì)皮帶輪受損(sǔn)至受力不均(jun1)。但有一個問(wèn)題要注意的(de)是,停止時不(bu)抖動,上下運(yun)動不均勻,所(suo)以電機工作(zuò)異常這個問(wen)題可以排除(chu)。金屬數控車(che)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhi)得關注。因此(ci)先對機械部(bu)分診斷,在診(zhěn)斷測試過程(cheng)中沒有發現(xiàn)異常,在公差(cha)之内。利用排(pai)除法則,餘下(xià)的隻有皮帶(dài)問題了,在檢(jian)測皮帶時,發(fa)覺這條皮帶(dai)剛換不久,但(dàn)在細心檢測(ce)皮帶時,發現(xian)皮帶内側出(chū)現不同程度(dù)的受損,很明(míng)顯是受力不(bú)均所至,是什(shí)麽原因造成(chéng)的呢在診斷(duàn)中發現電機(ji)放置有問題(ti),即裝夾的角(jiao)度位置不對(dui)稱造成受力(li)不均。
故障處(chu)理:隻要将電(diàn)機重裝,對準(zhun)角度,測量好(hao)距離(電機與(yu)Z軸的軸承),皮(pí)帶兩邊(長度(du))要均勻。這樣(yàng),Z軸上下移動(dong)不均勻且有(you)噪聲及抖動(dòng)現象就消除(chú)了,Z軸數控車(che)床加工恢複(fu)正常。
4.系統參(cān)數未優化,電(diàn)機運行異常(chang)
導緻數控車(che)床加工精度(du)異常系統參(cān)數主要包括(kuò)機床進給單(dan)位,零點偏置(zhi),反向間隙等(děng)。例如Frank數控系(xi)統,其進給單(dan)位有公制和(hé)英制兩種。在(zài)機床修理過(guò)程中對于局(jú)部處理,常常(cháng)影響到零點(diǎn)偏置和間隙(xi)的變化,故障(zhàng)處理完畢後(hou)應作适時的(de)調整和修改(gai);另一方面,由(yóu)于機械磨損(sun)嚴重或連接(jiē)位松動也可(kě)能造成參數(shu)實測值的變(bian)化,需要對參(cān)數做相應的(de)修改才能滿(man)足機床數控(kong)車床加工精(jīng)度的要求。
故(gu)障現象:一台(tai)杭州産的立(li)式數控銑床(chuang),配備北京KND-10M系(xi)統。在數控車(che)床加工過程(cheng)中,發現X軸精(jīng)度異常。
故障(zhang)診斷:檢查發(fā)現X軸存在一(yi)定間隙,且電(dian)機啓動時存(cún)在不穩定的(de)現象。用手觸(chu)摸X軸電機時(shi)感覺電機拉(lā)動比較厲害(hài),停止時拉動(dòng)不明顯,尤其(qí)是點動方式(shi)下比較明顯(xian)。分析認爲,故(gù)障原因有兩(liang)點:一是絲杠(gàng)反間隙很大(da);二是X軸電機(jī)工作異常。
故(gu)障處理:利用(yong)KND-10M系統的參數(shù)功能,對電機(jī)進行調試。首(shǒu)先對存在的(de)間隙進行補(bu)償,再調整伺(si)服系統參數(shù)及脈沖抑制(zhì)功能參數,X軸(zhou)電機的抖動(dong)消除,機床數(shù)控車床加工(gong)精度恢複正(zheng)常。
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